節(jié)能減排是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的一項重要戰(zhàn)略部署。為響應(yīng)國家節(jié)能減排政策,持續(xù)推進企業(yè)降本增效,工業(yè)有限公司通過認真考察、分析論證,對鑄造分公司熔煉車間焙燒爐進行了隧道式升級改造。
該項目通過改變原焙燒爐內(nèi)部空間及火嘴布局,使焙燒溫度更加均衡合理,實現(xiàn)迅速升溫,節(jié)省電耗氣耗(每噸節(jié)約天然氣80方)。通過調(diào)整優(yōu)化生產(chǎn)工藝,將原有的兩次焙燒澆注工藝,升級為現(xiàn)有的一次焙燒熱殼(800℃-900℃)澆注工藝,既縮短了澆注和保溫時間,又降低了人工和電耗,每噸產(chǎn)品平均節(jié)能約300元,與此同時提高了生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品穩(wěn)定性。

在相關(guān)單位、部門和人員的共同努力下,經(jīng)過兩個月的緊張施工,本次技術(shù)改造如期完工。5月21日晚9時,開爐儀式在熔煉車間正式舉行。工業(yè)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子、機關(guān)部門負責人、鑄造分公司領(lǐng)導(dǎo)班子以及熔煉車間全體員工參加開爐儀式。
焙燒爐正式開爐生產(chǎn),標志著工業(yè)有限公司鑄造焙燒爐技術(shù)改造升級順利完成,也是積極踐行“四敢”精神,深化全過程降本增效、提升經(jīng)營效益的關(guān)鍵節(jié)點。隨著本次改造的完成,公司在技術(shù)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品開發(fā)能力等方面得到進一步提升,為今后開發(fā)新用戶,承攬新產(chǎn)品、新項目奠定了更加堅實的基礎(chǔ),為創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展提供了更加有力的支撐。